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电线杆生产流水线布局优化案例

发布时间:2016-09-09 07:16:16 人气:

老吴在嘉祥县红旗水泥制品有限公司负责生产管理多年,经历过两次车间布局调整,对流水线布局的重要性深有体会。电杆生产虽然不像汽车装配那样高度自动化,但工序之间的衔接、物料的流转、人员的走动,都直接影响着生产效率和作业安全。一个布局合理的车间,工人干活顺畅,物料搬运距离短,在制品积压少;布局不合理,工人来回奔波,叉车交叉穿行,现场混乱不堪。电线杆生产流水线布局优化,是持续改进的重要内容。

老吴他们公司老车间的布局是典型的功能分区式:钢筋加工区在一头,混凝土搅拌站在另一头,成型车间在中间,蒸养池在靠外的位置,成品堆场在厂区角落。这种布局的好处是同类型设备集中在一起,便于管理;缺点是物料需要反复搬运,钢筋笼要从加工区运到成型区,混凝土要从搅拌站运到成型区,成型的电杆要从成型区运到蒸养池,蒸养完又要运到成品区。一根电杆从原材料到成品,要在车间里转好几个来回,搬运距离加起来有好几百米。

随着产量增加,老车间的布局问题越来越突出。叉车、行车、平板车交叉作业,安全隐患大;在制品到处堆放,现场拥挤;工序之间衔接不畅,经常这边等着钢筋笼,那边混凝土已经搅拌好了。公司决定对新车间进行布局优化,老吴参与了整个方案的制定和实施。

优化的核心理念是从功能分区改为产品导向的流水线布局。按照电杆生产的工艺流程,依次布置钢筋加工、笼体组装、模具准备、布料成型、蒸养、脱模、检验修补、切割、码垛堆存等工位,形成近似U型或直线型的流水线。物料从一端进入,成品从另一端出来,流动方向单一清晰,避免了交叉迂回。

具体来说,钢筋原材料库和钢筋加工设备布置在车间的最前端,加工好的钢筋笼通过轨道输送小车或叉车直接送到相邻的笼体组装工位。组装好的钢筋笼紧接着推入已经清理涂油完毕的钢模中,合模后通过行车吊运到布料机下方进行混凝土布料。布料完成的模具由小车送入蒸养池,蒸养完成后从蒸养池的另一端出来,进入脱模工位。脱模后的电杆经过检验修补、端头切割,最后由叉车运到成品堆场。

这种布局下,钢筋笼从加工到入模的搬运距离从原来的五六十米缩短到十米以内;混凝土从搅拌机出料到布料入模,通过封闭的输送带直接连接,基本实现了无缝衔接;模具从布料到蒸养、从蒸养到脱模,通过轨道小车自动转运,无需行车反复吊运。老吴测算了一下,布局优化后,单根电杆在车间内的总搬运距离从原来的四百多米降到了不到一百米,搬运工时减少了百分之六十以上。

布局优化还带来了一个意想不到的好处:在制品数量大幅下降。原来的功能分区布局,各工序之间缺乏拉动机制,前一工序做完了就堆放在旁边,等后一工序来取。现场到处堆放着半成品,占用场地,容易造成磕碰损伤,管理也混乱。改为流水线布局后,各工序之间实现了节拍化生产,每个工位完成就立即转入下一工位,没有大量堆积的必要。老吴他们公司的在制品库存从原来的平均三百根降到了五十根左右,场地利用率大大提高。

安全环境的改善也是布局优化的重要成果。原来的车间里叉车、行车、人工穿行交织,每年都有几次磕碰刮擦的小事故。改为流水线布局后,物流路线和人员通道分开,叉车只在固定的物流通道行驶,工人走人行通道,两者不交叉。行车只在成型和蒸养区域使用,其他区域靠地面输送设备转运,减少了空中吊运的风险。老吴他们公司统计,布局优化后车间安全事故率下降了百分之七十。

当然,布局优化不是一蹴而就的,也遇到了不少挑战。首先是现有厂房结构的限制,柱间距、大门位置、地面承重等条件不能完全按照理想布局来设计,需要反复调整方案。其次是设备搬迁和安装调试期间的生产安排,老吴他们采取的是分步搬迁、逐段切换的方式,尽量不影响订单交付。还有就是工人的适应问题,新的布局意味着新的作业习惯,需要一段时间的培训和磨合。

结语

电线杆生产流水线布局优化,核心思路是按照产品工艺流程组织生产资源,减少搬运距离、降低在制品、提高安全性。虽然实施过程有挑战,但优化后的效益是显著的,值得有条件的电杆企业借鉴和尝试。

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